Soll wohl sein. Wenn du ihn falsch anstöpselst kann das nicht klappen. Der serielle Port ist für den 2. Externen gedacht. Und muß warscheinlich auch noch dafür konfiguriert sein.
Kompass spinnt...
-
- Technik
- Thomas
-
-
Soll wohl sein. Wenn du ihn falsch anstöpselst kann das nicht klappen. Der serielle Port ist für den 2. Externen gedacht. Und muß warscheinlich auch noch dafür konfiguriert sein.
Die experimente liefen auch mit dem 2. Port, ich hab nur vergessen das alles wieder normal anzustöpseln...
-
-
Also es ist wirklich zum Mäuse Melken, der Copter fliegt optimal an seine Startstelle zurück, trotzdem meldet die "Autoanalyse" nun Kompaas = Fail, keine Ahnung warum das so ist ist mir nun aber auch Wurscht, funktioniert ja alles Reibungslos...
ZitatLog File C:\Users\Thomas\Documents\Mission Planner\logs\QUADROTOR\1\2018-11-01 14-42-20.log
Size (kb) 9421.88671875
No of lines 112889
Duration 0:05:58
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.5.7
Firmware Hash b11c6af3
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: Autotune = UNKNOWN - No ATUN log data
Test: Balance/Twist = NA -
Test: Brownout = GOOD -
Test: Compass = FAIL - FAIL: Large compass offset params (X:849.64, Y:-385.08, Z:16.92)
FAIL: Large compass offset in MAG data (X:849.00, Y:-385.00, Z:16.00)
mag_field interference within limits (14.90%)
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = GOOD -
Test: IMU Mismatch = GOOD - (Mismatch: 0.36, WARN: 0.75, FAIL: 1.50)
Test: NaNs = GOOD -
Test: OpticalFlow = FAIL - FAIL: no optical flow data
Test: Parameters = FAIL - 'THR_MIN' not found
Test: PM = GOOD -
Test: Pitch/Roll = GOOD -
Test: Thrust = GOOD -
Test: VCC = GOOD -
-
Der APM/PIX meckert von Haus aus wenn die Offsets zu hoch sind, das kann an einem schlechten Kompass oder falscher Orientierung liegen.
Hatte ich an Chinesen billig GPS/Kompass Modulen auch zweimal. Es hat zwar auf Magnetfeldänderungen reagiert, und quasi funktioniert, aber es hat sehr komische Werte geliefert. Herausgefunden habe ich es in dem ich die Werte mit einem gesunden Kopter verglichen habe. Beim erstem mal habe ich herausgefunden das der Pfeil auf dem Modul schlicht weg um 135° in die falsche Richtung gezeigt hat (Pfeil schräg nach hinten war dann also tatsächlich vorne). GPS Mast in die Tatsächliche Richtung gedreht und der Kopter hat sich Kalibrieren und Fliegen lassen(Fehlerursache: neues Platinenlayout mit verdrehtem Kompass aber im Gehäuse fürs alte Layout verbaut also sehr Chinesicher fehler)
Beim zweiten Modul hatte der fabrikneue externe ChinesenKompass nur Gülle geliefert und war schlicht weg kaputt. Somit habe ich den Externen Kompass deaktiviert und bin mit dem Internen vom APM erfolgreich geflogen.
Ich Fliege sonnst immer nur mit einem Kompass, der Onboard Kompass wird von den Stromleitungen zu sehr gestört und liefert nur fehlermeldungen daher deaktiviere ich ihn.
-
Ich habe auch nur den Externen Angeschaltet, aber wie gesagt, es macht absolut nichts aus, die Drohne fliegt im RTL Schnurstracks auf den Landeplatz zu...
-
Forums BOT
Hat das Label Technik hinzugefügt.